Регистрация
search-icon
Индекс ЦБП
Технология
04.12.2024
Напорный ящик с наслаиванием увеличил производительность и снизил затраты на фабрике PT. Aspex Kumbong БДМ 3
04.12.2024
views 601

Фабрика PT. Aspex Kumbong (часть KORINDO Group), расположенная в Чилеунгси, Западная Ява, Индонезия, успешно завершила реконструкцию для своей БДМ 3 с газетной бумаги на легкие сорта гофрированного картона и лайнера в 2023 году. Модернизация состояла из нового напорного ящика OptiFlo Layering Gap и усовершенствований в прессовой части, что позволило фабрике увеличить производительность и качество для повышения рентабельности. 
 
До реконструкции фабрика была одним из крупнейших производителей газетной бумаги в Юго-Восточной Азии. Однако они столкнулись с проблемами, связанными с конкурентоспособностью цен и низким спросом со стороны клиентов, и уже до реконструкции производили другие сорта. Это побудило фабрику запланировать переход на сорта для легкого флютинга и лайнера. Это тенденция на текущем рынке, где потребление газетной бумаги и печатной/писчей бумаги снижается, а потребление тарного и гофрированного картона быстро растет.

Целью модернизации была разработка новых продаваемых сортов с лучшим качеством для повышения конкурентоспособности и увеличения производства для повышения рентабельности. После реконструкции, БДМ 3 производит переработанные сорта лайнера с базовым весом 70–200 г/м2, например, бумага-основа для напитков, закусок и овощных коробок, конвертинговая бумага, обертки для риса и строительная бумага.

По данным фабрики PT. Aspex Kumbong основными факторами, помогающими производителям бумаги оставаться конкурентоспособными, являются способность поставлять продукцию хорошего качества и по правильной цене, иметь стабильное и конкурентоспособное по стоимости производство и постоянно общаться с поставщиками технологий, чтобы знать о новейших технологиях, которые могут помочь поддерживать конкурентоспособность производства.

Новая технология напорного ящика с наслаиванием обеспечивает целевое качество

Ключевым фактором в реконструкции БДМ 3 стала замена старого напорного ящика на новый напорный ящик OptiFlo Layering Gap. Эта новая технология напорного ящика позволяет производить легкие сорта тарного картона с двумя слоями только с одним напорным ящиком и одним формовочным блоком. По сравнению со старой и традиционной технологией, напорный ящик новой конструкции потребовал от завода пройти дополнительное обучение, но, несмотря на это, завод был очень доволен новой технологией.

Все гарантированные значения были достигнуты, и качество было хорошим с самого начала запуска. Профили CD ровные, профили ориентации хорошие, а однородность в рулонах клиентов также высока.

Это стало возможным благодаря системе разбавления эжекторного типа и запатентованному профилированию разбавления CD с управлением подачей по краям. Эффективное и зонально контролируемое смешивание разбавляющей воды и потока массы обеспечивает узкую и точную реакцию разбавления. Переработанная гидравлика с использованием ускоряющих вторичных трубок обеспечивает лучшую турбулентность и способность к разрушению ворса, а также обеспечивает более равномерную и стабильную струю напорного ящика на сетку.

При двухслойном применении напорного ящика очень важно гарантировать покрытие слоев. На БДМ 3 напорный ящик позволил фабрике лучше контролировать качество и профили для различных слоев. После реконструкции завод смог окрашивать только печатный слой, что привело к значительной экономии затрат на красители и удерживающие химикаты. Модернизация прессовой секции привела к увеличению производительности и снижению вытяжки

В дополнение к новому напорному ящику с наслаиванием также была перестроена область между прессовой и сушильной секциями с помощью стабилизатора полотна Valmet Press Run. Цель модернизации была уменьшение обрывов полотна, улучшение производительности, избежание образования складок и уменьшение вытяжки между прессовой и сушильной секциями. Старая компоновка также включала рифленый ведущий вал для бумаги, который легко загрязнялся из-за липких веществ и требовал обслуживания с короткими интервалами. Новая компоновка позволила снять этот вал, также сократив потребность в обслуживании.

После реконструкции прижим пресса можно было сократить до 40 %, сохранив при этом качество бумаги. Более того на прессовой части стало чище. 
Техническое обслуживание наклонного ящика тоже было простым, регулировка наклона и зазора напорного ящика позволяют легко проводить осмотр и очистку.

Успешная реконструкция класса машины

Преобразование класса продукции добавляет дополнительную сложность к модернизации. Завод должен не только разобраться в работе нового оборудования, но и научиться производить новую продукцию, понимать новые параметры производства для получения целевого качества. Проект БДМ 3 столкнулся с трудностями перед вводом в эксплуатацию во время COVID, но сложности были успешно преодолены, а модернизация машины и изменение производимой продукции сделали PT. Aspex Kumbong mill еще успешнее. Цели увеличения производства, повышения рентабельности и улучшения качества продукции были успешно достигнуты. 

Над материалом работали
Источник
Эльза Синджага
Valmet
04.12.2024
views 601
Комментарии (0)
Ваш комментарий
help
Напишите комментарий
Чтобы поставить лайк или добавить в избранное, авторизуйтесь
Чтобы поставить лайк, авторизуйтесь
Чтобы создать обсуждение, авторизуйтесь
Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь
Комментарий успешно добавлен
Закрыть
  • Комментарий оскорбителен
  • Распространение неточной информации
  • Другое
Жалоба успешно отправлена
Закрыть
Заполните пожалуйста поле комментария
Закрыть
Ваш комментарий удален
Закрыть
Файл должен быть разрешением до 800x400px.

Закрыть
Файл не поддерживается. Разрешены только PDF, PNG, JPG.

Закрыть
Свои обсуждения лайкать запрещено.

Закрыть
Чтобы разместить объявление, авторизуйтесь

Закрыть
Ваше обьявление успешно обновлено.

Закрыть
Ваше обьявление успешно создано.

Закрыть
Ваше обсуждение успешно создано.

Закрыть
Ваше обсуждение не полностью заполнено. Отредактируйте обьявление.

Закрыть