Регистрация
search-icon
Индекс ЦБП
Наука
Технология
24.04.2026
Случай из практики. Как удалось решить технологическую проблему. Ответ на Случай 2. И новая, третья задача
24.04.2026
views 32

17 апреля в журнале ПРО ЦБП были опубликованы второй случай и вторая задача. Напомню суть. 

Вторая задача (напоминание). Случай на той же фабрике (где был и первый случай). 

Это было на фабрике, в первые годы освоения нейтральной проклейки. Фабрика выпускала бумагу мешочную 70-120 г/м2, которая производилась из 100% привозной белёной целлюлозы. В массу подавали катионную влагопрочную смолу, клей АКД, ПАА для удержания. Норма впитываемости по Кобб-60 была ≤ 25 г/м2 с каждой из сторон. Было замечено, что в одну из смен (группы работников) повышался расход клея АКД и участились случаи текущего брака мешочной бумаги по показателю впитываемости (получалось > 25 г/м2). Превышение расхода клея АКД от обычной нормы было небольшим ~ на 10-15%. И рулоны «бракованной» бумаги как будто восстанавливали впитываемость до нормы после отлёжки в течение 1-2 суток. Однако, требовательный главный технолог попросила меня разобраться в причинах таких отклонений.

Для выяснения причин периодического повышения показателя впитываемости бумаги и появления «брака», я пронаблюдал весь процесс работы людей той самой смены.

Подсказка. В дозировке химикатов отклонений я не нашел. Расход АКД, как это и должно быть, повышали, когда показатель впитываемости ухудшался, причем, в небольших пределах. На стадии подготовки массы – композиция целлюлозы, помол, и в работе БДМ - отлив, зеркало залива, прессование, сухость, режим сушки – тоже явных отклонений не наблюдалось. Дошло дело до лаборатории, которая проводила анализ. И ситуация стала проясниться.

Вопрос. Что такого могло происходить при проведении анализа в лаборатории, что приводило к росту показателя впитываемости бумаги? И именно в одну из смен (в смену одних и тех же людей).

Ответ. Наши уважаемые коллеги уже дали развернутый анализ факторов, влияющих на показатель впитываемости бумаги при проклейке АКД. Мне остается лишь дополнить, обобщить и рассказать, что именно произошло на конкретной фабрике.


Суть проблемы

Клей АКД, в отличие от других видов клея, на накате БДМ созревает лишь на ~ 20%. К слову, через сутки хранения в естественных условиях (при температуре ~20°С), реакция взаимодействия АКД с целлюлозой проходит на ~ 80%, и может продолжаться еще несколько месяцев, когда впитываемость продолжает понемногу снижаться. Для того, чтобы прогнозировать, какая будет впитываемость бумаги у потребителей (через несколько дней-недель естественного хранения) проводят искусственное созревание бумаги при повышенной температуре. Считается, что более-менее полное созревание АКД (взаимодействие с целлюлозой) достигается при термообработке бумаги в течение 10 мин. при температуре 105°С или 5 мин. при температуре 110°С. Однако, после термообработки возникает другая сложность – бумага сильно нагревается и высыхает до влажности ~ 1,0÷1,5%. А измерять впитываемость бумаги по Кобб-60 нужно при температуре 23°С и, желательно, при равновесной влажности бумаги ~6-7%. В условиях лаборатории бумага остывает за ~ 3-4 мин. Но влажность бумага набирает более медленно. За 5-10 мин. набирает влажность лишь до уровня 3-4%. В этом состоянии её обычно и испытывают по Кобб-60. Особенно быстро остывание и набор влажности бумаги происходит в первые минуты, поэтому каждая лишняя минута выдержки бумаги позволяет более точно получить результат анализа Кобб-60. Понятно, что более сухая бумага впитает больше воды, чем более влажная бумага (та же самая бумага). По аналогии - сухая губка может впитать больше воды, чем влажная губка.

Что происходило на конкретной фабрике

Лаборант, будучи загруженной и другими анализами с каждого тамбура, старалась провести испытания быстрее. По Кобб-60 надо было сделать 4 анализа (лицо/сетка и лицо-привод).

Погрешности, допущенные конкретным лаборантом:

1) взвешивание сухих образцов проводилось через ~ 3 минуты (а не 5-6 мин). Образцы при этом были еще теплыми и имели пониженную влажность;  
2) сначала взвешивались все 4 сухих образца сразу (по очереди) и взвешенные образцы (с написанным весом) лежали, ожидая начала испытания (до 6-8 мин). При этом их вес за счет набора влажности (и остывания) возрастал против написанного;
3) после взвешивания сухих образцов лаборант иногда отвлекалась на другие анализы. При этом взвешенные образцы лежали и продолжали набирать вес (против веса по п.2).

Оценим, к какой погрешности по Кобб-60 приводит ситуация, если мы проведем анализ следующим способом:

а) взвесим сухой образец бумаги массой 100г/м2 (в расчете на абсолютно сухой вес) и влажностью 1,5%. Размер образца – обычный для Кобб = (12,5 х12,5)см2 . Вес нашего сухого образца перед испытаниями составит (0,125х0,125х101,5) ~ 1,585г
б) дадим ему полежать еще 5-7 мин, когда он наберет дополнительную влажность до уровня 3,5÷4%. Его вес составит (0,125х0,125х104) ~ 1,625г.
в) приведем процесс впитывания по Кобб-60 в соответствии с методикой. Если наш образец бумаги имеет ожидаемую впитываемость по Кобб-60, например, 25 г/м2, то вес впитавшейся воды на испытуемую площадь 100см2 составит 0,25г (или 25 г/м2). Тогда фактический вес испытанного образца бумаги оставит: вес сухого образца непосредственно перед испытанием (1,625г) плюс вес впитавшейся воды 0,25г. Или 1,625+0,25=1,875г.

То есть вес испытанного влажного образца будет 1,875г. А показатель впитываемость по Кобб-60 составит 25 г/м2.

Если же из фактического веса испытанного образца 1,875г вычесть вес пересушенного образца (по п. а), который равен 1,585г, то показатель впитываемости составит 1,875-1,585=0,29г или в пересчете на 1 м2 показатель Кобб-60 составит 29г/м2.

Таким образом, если проводить анализ правильно, то есть получаем впитываемость по Кобб-60 25г/м2, если проводим испытания с ошибками, указанными выше, то ошибка (завышение) показателя Кобб-60 может достигать 4 г/м2. Надо иметь ввиду, что даже если не делать паузу между взвешиванием сухого образца и проведением впитываемости, то впитываемость пересушенных образцов будет выше, чем кондиционированных.

В реальности на фабрике в ту смену, о которой шла речь, имело место именно такая ошибка – завышение показателя Кобб-60 на 3-4 г/м2. И это приводило к тому, что расход АКД немного увеличивали, чтобы снизить впитываемость до нормы ≤ 25г/м2. А рулоны, которые по текущему анализу имели показатель 26-29г/м2 после отлежки на складе в течение 2 дней имели впитываемость нормативную 23-25г/м2.

После того как картина прояснилась лаборанты устранили недочеты, а фабрика установила для себя допустимый норматив по текущему анализу Кобб-60 ≤ 27-28г/м2 (при норме ≤ 25 г/м2). Поскольку образцы бумаги после термообработки все равно имеют низкую влажность и впитывают больше, чем образцы после отлёжки и кондиционирования.

Перечислю наиболее важные моменты и часто встречающиеся ошибки, которые вносят наибольшую погрешность при проведении анализа на показатель впитываемости по Кобб-60 после термообработки (касается АКД):

1) После термообработки бумаги (картона) нужно выдерживать образец не менее 5-6 мин (желательно 10 мин.) до полного остывания и частичного набора влажности;

2) Взвешивать сухой образец надо непосредственном перед помещением в аппарат Кобб и проведением впитываемости. Не взвешивать заранее;

3) При повышенной температуре в лаборатории необходимо проверять температуру воды в аппарате (летом надо охлаждать воду для Кобб в холодильнике). Повышенная т-ра воды сильно завышает показатель Кобб;

4) Необходимо контролировать уровень воды в аппарате (10мм по метке). Завышенный уровень повышает, а заниженный - понижает показатель Кобб;

5) Фильтровальная бумага не должна быть сильно замятой от многократного использования. Сильно замятая фильтровальная бумага не полностью промокает испытуемый образец и может оставлять влажные полосы, что завышает показатель впитываемости;

6) Нельзя класть образец бумаги после термообработки в сухой эксикатор для охлаждения. Такую (ошибочную) рекомендацию давали некоторые представители одной иностранной фирмы-поставщика АКД.

Рекомендация. Существенной погрешности при анализе Кобб-60 можно избежать, если после термообработки бумагу (или картон) класть на 5-6 мин. в эксикатор с активной циркуляцией воздуха и влажностью 50%. При этом происходит быстрое остывание и быстрый набор влажности бумаги до уровня ~ 6%, что позволяет быстро кондиционировать образцы и делает анализ Кобб-60 более точным. Данный метод уже используется для быстрого кондиционирования образцов перед испытаниями на одной из фабрик.

Благодарность. Благодарю наших коллег, Константина Константина и Danila Rinatovicha, которые приняли участие в обсуждении и правильно указали большинство факторов в поставленной производственной задаче.


Третья задача. Случай фабрике, выпускающей бумагу для СГИ.

Данный случай отличается тем, что актуальную проблему удалось решить по телефону.

Это было 15-20 лет назад на фабрике, выпускающей бумагу из белёной сульфитной целлюлозы. Фабрика выпускала (и выпускает) бумагу типа офсетной и бумагу для санитарно-гигиенических изделий, в частности, для бумажных полотенец.

Для более полной картины опишу ситуацию подробнее.

На данной фабрике сначала я принимал участие в освоении отечественных химикатов нейтральной проклейки в технологии офсетной бумаги. Внедряли отечественный клей АКД, оптический отбеливатель, влагопрочную смолу, смолы сухого упрочнения. Освоение прошло достаточно успешно. С технологической службой сложились доброжелательные рабочие отношения.

Через несколько лет фабрика приобрела новую БДМ для производства бумаги-основы для сан-гиг изделий (СГИ). После освоения новой БДМ фабрика начала производить туалетную бумагу и бумагу для полотенец. Причем как из собственной сульфитной целлюлозы, так и из беленой макулатуры.

Для производства бумаги для СГИ нами были предложены и освоены отечественные химикаты: катионная влагопрочная смола типа ППЭ с расходом от 6 до 40 кг/т для придания разного уровня влагопрочности бумаге-основе для бумажных полотенец, а также полиоксихлорид алюминия (ПОХА) с расходом 1-3 кг/т для нескольких целей: 1) для повышения эффективности влагопрочной смолы и 2) для фиксации частиц вредной древесной смолы и снижения смоляных затруднений, характерных для сульфитной целлюлозы. Для снижения пенообразования было рекомендовано испытать и применять доступные пеногасители. При производстве туалетной бумаги в массу подавали только ПОХА, поскольку влагопрочности там не требовалось.

На Янки-цилиндр подавали стандартный набор химикатов, включая релиз и адгезив.

В целом внедрение химикатов прошло нормально и фабрика долгое время производила бумагу для СГИ по данной технологии.

Однако, через 1-2 года после освоения бумаги СГИ главный технолог фабрики позвонила мне и попросила о помощи. Возникла проблема – бумага для полотенец (и, по-моему, туалетная) перестали впитывать, что приводит к браку. Фабрика не знала, что делать.

В ходе разговора по телефону я спросил, не было ли изменений в подаче химикатов при производстве бумаги для СГИ. Главный технолог ответила, что такие изменения были. Я высказал предположение и дал рекомендации. Через пару дней главный технолог перезвонила и сказала, что проблему удалось решить.

Вопрос. Как вы думаете, что могло произойти на фабрике при производстве бумаги для СГИ и какие изменения в подаче химикатов могли привести к снижению впитываемости воды у бумаги для СГИ из сульфитной целлюлозы?


Над материалом работали
24.04.2026
views 32
Комментарии (0)
Ваш комментарий
help
Напишите комментарий
Чтобы поставить лайк или добавить в избранное, авторизуйтесь
Чтобы поставить лайк, авторизуйтесь
Чтобы создать обсуждение, авторизуйтесь
Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь
Комментарий успешно добавлен
Закрыть
  • Комментарий оскорбителен
  • Распространение неточной информации
  • Другое
Жалоба успешно отправлена
Закрыть
Заполните пожалуйста поле комментария
Закрыть
Ваш комментарий удален
Закрыть
Файл должен быть разрешением до 800x400px.

Закрыть
Файл не поддерживается. Разрешены только PDF, PNG, JPG.

Закрыть
Свои обсуждения лайкать запрещено.

Закрыть
Чтобы разместить объявление, авторизуйтесь

Закрыть
Ваше обьявление успешно обновлено.

Закрыть
Ваше обьявление успешно создано.

Закрыть
Ваше обсуждение успешно создано.

Закрыть
Ваша вакансия успешна создана.

Закрыть
Ваша вакансия успешна опубликована.

Закрыть
Ваше резюме успешно создано.

Закрыть
Ваше резюме успешно обновлено.

Закрыть
Ваше резюме успешно опубликовано.

Закрыть
Ваше обсуждение не полностью заполнено. Отредактируйте обьявление.

Закрыть
Ваша вакансия не полностью заполнена. Отредактируйте обьявление.

Закрыть
Ваше резюме не полностью заполнено. Отредактируйте резюме.

Закрыть
Чтобы создать вакансию, авторизуйтесь
Чтобы создать резюме,
авторизуйтесь