Регистрация
search-icon
Индекс ЦБП
Технология
Химия
15.05.2026
Случай из практики. Как удалось решить технологическую проблему. Ответ на Случай 4. И новая, пятая задача
15.05.2026
views 22
Примечание
Для иллюстрации использовано фото Freepik

4 мая в журнале ПРО ЦБП были опубликованы четвертый случай и четвертая задача. Напомню суть и дам ответ на Задачу 4. 

Четвертая задача и ответ 

Довольно сложный случай из технологической практики связан со «Светогорским ЦБК» (Выборгский р-н, Ленинградская обл.), одним из крупнейших отечественных предприятий, имеющим богатую историю.

В начале 80-х годов в рамках большой реконструкции Светогорского ЦБК запускали новую линию по производству печатных видов бумаги. По тем временам крупнейшая БДМ для производства офсетной бумаги имела ширину 8,4 м, традиционный клеильный пресс и приличную пусковую скорость ~ от 450 до 650 м/мин. Одновременно пускали цех по производству белёной сульфатной целлюлозы, которая обеспечивала новую БДМ сырьем. 

Всё было новым. Финские фирмы сдавали «под ключ» здание цеха, полный набор технологического оборудования БДМ с несколькими новыми участками приготовления химикатов и технологию в целом. Много нового было не только в потоке БДМ, но и на участках приготовления химикатов.

Немного расскажу о технологии, которая считалась передовой в те годы. На фабриках использовалась традиционная кислая проклейка бумаги канифольным клеем и глинозёмом. При этом канифольная клей-паста концентрацией 70% поставлялась из Финляндии в 200-литровых бочках. Клей-паста была очень вязкой и для её выгрузки использовали специальное устройство карусельного типа, где 6-8 бочек устанавливали по кругу под наклоном в специальные держатели, оборудованные подогревом. Клей из бочек подогревался и стекал в центральный резервуар. Далее клей разбавляли до рабочей концентрации и подавали в бумажную массу.

Новой была и технология приготовления крахмала методом комбинированной энзимно-окислительной модификации для поверхностной проклейки бумаги в клеильном прессе. Крахмал готовили в больших открытых реакторах, а не в кукерах, как сейчас. В то время крахмал поставляли в джутовых мешках по 50 кг, а не в биг-бэгах, как сейчас. Для их загрузки в реактор использовали специальную машину для разрыва мешков. Это бункер, на дне которого вращались два горизонтальных шнека во встречном направлении. Мешки с крахмалом бросали в бункер, и джутовый мешок, попадая в зазор вращающихся шнеков, нещадно разрывался, а крахмал просыпался в бак для приготовления суспензии. Обрывки мешков удалялись, но огромное количество джутовых волокон попадало в крахмальную суспензию, это вызывало проблемы. Такая суспензия поступала на два набора мощных сетчатых фильтров в рост человека, и джутовые волокна забивали фильтры примерно каждые 20-30 мин. Автоматического переключения не было, потому там почти постоянно стоял рабочий, который переключал вручную фильтры: один набор фильтров работал, другой промывался обратным током воды.

Одновременно на предприятиях осваивали систему приготовления суспензии каолина для подачи в массу, систему приготовления глинозёма. Эти участки находились вне бумажного цеха. В цехе БДМ также осваивали линию приготовления полиакриламида для подачи в массу.

Ход пусковых работ и главная проблема

На стадии пусковых работ БДМ участвовали 4 организации: 

1) Сотрудники вновь запускаемой фабрики; 
2) Большая команда ленинградской пуско-наладочной организации во главе с талантливым техническим руководителем Ведехиным; 
3) Большая группа финских специалистов по пуску-наладке оборудования и технологии с привлечением специалистов соседних финских фабрик; 
4) Научные сотрудники трех лабораторий Центрального НИИ Бумаги (Московская обл.).

В целом пуск и получение бумаги на накате БДМ шли удовлетворительно. Бумагу заданной массы на накате БДМ получили довольно быстро. Однако возникал ряд проблем. Были трудности с достижением заданной впитываемости на офсетной бумаге, были проблемы с повышенной обрывностью на клеильном прессе.

Но главной проблемой была пена. Огромное количество устойчивой пены, которая образовывалась в баке сбора регистровой и оборотной воды. Пена переливалась через края большой сборной ёмкости. Пена была настолько устойчивой, что сама не разрушалась и постепенно заполнила весь нулевой этаж. Её уровень доходил до груди человека среднего роста. Чтобы не допустить коротких замыканий и остановки работы массных насосов, питающих БДМ, трое рабочих фабрики посменно и круглосуточно шлангами с водой отгоняли пену от работающих насосов.

Каждый день в 8.00 утра и в 17.00 вечера проводились рабочие совещания с участием представителей всех четырех организаций, участвующих в пуске БДМ. И каждый день утром и вечером совещание начиналось и заканчивалось одним вопросом начальника производства Н. Быстрова: «Что нам делать с пеной?». Запомнился искренний ответ одного из финских специалистов, который почти бил себя в грудь и отвечал: «Я являюсь лучшим специалистом в Европе по поверхностной проклейке, объездил много стран, но такой пены я никогда не видел».  Что делать, он не знал. Финские специалисты с других фабрик тоже ничем помочь не сумели. Через пару дней приехал еще один финский специалист. Увидев его, мы спросили откуда загар? Он ответил, что приехал прямо с отдыха с Канарских островов. Но и канарский загар нам не помог. Пены не убывало почти неделю.

Проблему надо было решать. Через 2-3 дня неудачных попыток справиться с пеной, мы с Ведехиным систематизировали разные попытки и написали вручную, под копирку, последовательную программу из 10 вариантов – изменений в режиме размола, подачи химикатов, включая расходы глинозёма, клея, их взаимных точек подачи (прямая и обратная схема проклейки, поскольку канифольный клей способствует пенообразованию), регулировку рН (автоматический рН метр на БДМ работал), регулировку подачи суспензии каолина (в нем были сомнения), пуска установки и подачу раствора ПАА (пустили не сразу), подачу дизеля для снижения пенообразования (современных пеногасителей тогда не было), регулировку уровня в баках сбора оборотной воды (чтобы уменьшить захват воздуха насосами) и даже контроля обрывности на клеильном прессе, чтобы окисленный крахмал, который тоже давал пену, не попадал в поток бумажной массы.

Последний из вариантов пришелся на конец незабываемой рабочей недели – субботу, когда многие из активных участников пуска БДМ, отчаявшись, уже ушли отдыхать или поехали в Лесогорск, в магазин, за дефицитными финскими товарами.

Наш труд был вознагражден: сработал 10-й вариант, на котором лично я получил небольшую травму. Пена исчезла, проклейка бумаги полностью восстановилась, и проблема в этом плане была решена.

Кстати, после решения проблемы загорелый финский специалист уже у нас консультировался, как решить проблему на аналогичной БДМ в Финляндии. Там на бумаге набегала едва заметная косая складка по всей длине и ширине полотна. Мы поделились своими соображениями. Не знаю, помогло ли.

Вопрос

Как вы думаете, какой или какие факторы из перечисленных выше сработали и помогли устранить уникальное пенообразование?

Подсказка. Все факторы в свободном порядке перечислены выше.

Ответ и комментарий

Как мы предполагали, основной причиной повышенного пенообразования была недостаточно хорошая промывка целлюлозы, поступавшей жидким потоком с целлюлозного производства после отбелки. На это мы повлиять не могли: у целлюлозников были свои пусковые проблемы. Сопутствующими факторами, способствовавшими пенообразованию, были: мощная система обезвоживания БДМ, подача каолина и, по сути, отсутствие удерживающей системы (ПАА пустили уже в конце), что приводило к большому провалу мелочи и каолина, значительному захвату воздуха при мощном обезвоживании и формированию плотной структуры пены за счет большого содержания каолина и мелких волокон в ней. Повышенному провалу способствовала и невысокая масса офсетной бумаги 60 г/м². Пенообразованию способствовал и повышенный расход канифольной клей-пасты. 

Вначале поэтапно снизить пенообразование удалось за счет регулировки расхода глинозёма и оптимизации рН. Регулируя расход глинозёма по встроенному автоматическому рН-метру, при рН ~4,8 удалось существенно снизить пенообразование. Но полностью устранить избыточное пенообразование удалось при подаче ПАА. Именно при подаче ПАА удержание в бумаге мелочи, каолина и клея значительно увеличилось, и проблема провала и пенообразования сошла на нет. Небольшая же травма случилась у меня именно при пуске ПАА – поскользнулся на растворе ПАА, попавшем на бетонный пол. После подачи ПАА удалось сократить и расход клея и каолина при сохранении требуемых показателей офсетной бумаги 60 г/м². 

Случай 5

Непростой и резонансный случай из технологической практики имел место на Сыктывкарском ЛПК в конце 80-х годов прошлого века при освоении картона-основы для упаковки молока в пакеты типа «Пюр-пак». Молочная промышленность СССР озаботилась повышенными цифрами потерь молока при упаковке в старые пакеты тетраэдальной формы (пирамидки по 0,5л). Картон для упаковки молока в  «пирамидки» изготавливался при проклейке канифольным клеем. Данный вид проклейки не обеспечивал высокой стойкости картона к молочной кислоте и пакеты зачастую промокали и разваливались. Если я правильно помню, то указывалась цифра потерь молока в тех пакетах на уровне ~ 6,5%. На правительственном уровне было решено перейти на более надежный вид упаковки молока, как и «пирамидки» разработанный фирмой «Тетра-Пак». Кстати, в г. Лунде, Швеция в главном офисе этой фирмы нам показывали, как исторический экспонат  – первый ручной аппарат – формировал первые картонные «пирамидки» для упаковки молока. Этот аппарат включал ещё деревянные детали и был изобретен фирмой в начале 50-х годов прошлого века.  

В 80-е годы на уровне Минбумпрома был заключен крупный контракт с участием фирмы «Тетра-Пак», «Фойт», «Валмет», «Геркулес» и другими, который включал все стадии технологии, оборудования, производства картона-основы, производства ламинированной упаковки, изготовления картонных заготовок и линий розлива молока в пакеты, называемые тогда «Пюр-пак» – литровые прямоугольные пакеты с «гребешком», без пробки. Надо отметить, что наше министерство честно боролось за снижение цены контракта, и поэтому главный подрядчик от зарубежных компаний поменялся. Проект включал участие не только предприятий ЦБП, но и предприятия молочной промышленности.

От общей исторической информации, которая тоже интересна, перехожу непосредственно к технологическим вопросам.

Для производства картона и увеличения производительности была проведена серьёзная модернизация КДМ СЛПК.  Основу технологии картона-основы для пакетов типа «Пюр-пак» впервые в СССР составляла нейтральная проклейка картона из 100% белёной сульфатной целлюлозы. Был существенно модернизирован цех и участок по приготовлению химикатов. Наиболее существенным и новым был участок по приготовлению эмульсии АКД. Участок включал плавильную печь, куда загружали воск АКД из двух бочек по 180 кг. Ниже стояли 2 ёмкости для варки катионного амилопектинового крахмала и ёмкости хранения. В ёмкости с раствором крахмала выпускали расплав воска АКД, добавляли вспомогательные компоненты, при перемешивании получали грубую эмульсию и проводили гомогенизацию при температуре 36-38°С на гомогенизаторе при давлении 150-175 бар. Принципиально эта технология сейчас хорошо известна. Потом технология АКД на СЛПК не раз менялась. Но изначальными авторами технологии АКД в мире была фирма «Геркулес» (США), которой давно уже нет. Особенность технологии приготовления эмульсий АКД на СЛПК была в том, что концентрация готовой эмульсии АКД была невысокой ~ 6% по АКД и 7,8% по общим сухим веществам. То есть транспортировать её было не удобно и не выгодно. 

Низкая концентрация имела и преимущество: при концентрации 6-8% не возникало проблем загустевания эмульсии при хранении. Надо отметить, что качество эмульсии АКД после приготовления контролировали в том числе по размеру частиц. В соответствии с переданной методикой это делали под микроскопом при увеличении ~ в 600 раз, сравнивая с эталонными фото (6 уровней качества эмульсии по фото). Обращали внимание как на сам размер частиц, так и на количество агрегатов частиц в виде виноградных гроздьев (их должно быть минимум). Надо отметить, что представитель фирмы «Геркулес» проявил крайне высокую требовательность к чистоте оборудования, он сам обследовал с фонариком чистоту ёмкостей хранения АКД перед заполнением, требовал повторной промывки и даже грозил претензиями по контракту, когда рабочие хотели отказаться от повторной промывки до идеального состояния. Это было не зря, так как эмульсия содержала раствор крахмала и при хранении в теплом состоянии могла быстро портиться, а консервант в АКД добавляли не всегда, только при длительном хранении остатков эмульсии АКД (до следующей выработки).

Кроме АКД в бумажную массу подавали катионную влагопрочную смолу типа «Кюмене», а также катионный крахмал. Вместе эти хорошо известные компоненты обеспечивали высокий уровень проклейки, и главное: обеспечивали высокий уровень специфического показателя для данного вида продукции – «торцевое впитывание молочной кислоты». Именно нейтральная проклейки клеем АКД обеспечивает высокий уровень данного показателя, в отличие от возможностей канифольного клея и даже клея АСА.  

Для обеспечения другого специфического показателя – прочности поверхности картона по Деннисону (требование ≥№18) –  картон проклеивали в клеильном прессе окисленным крахмалом, сначала импортным, потом внедрили свой. В целом сразу была поставлена задача заменять все возможные импортные химикаты на отечественные. В этом направлении работали несколько институтов, они разрабатывали и отечественный воск АКД, и отечественный окисленный крахмал, и катионный крахмал, и даже катионизирующий реагент. С крахмалами получилось, а с воском АКД и катионизирующим реагентом дальше опытно-промышленных партий дело не пошло. 

Можно отметить, что технология варки крахмала для поверхностной проклейки, которую мы внедрили по энзимно-окислительной технологии в открытых ёмкостях, была настолько эффективной, что продержалась там более 20 лет, хотя на других машинах СЛПК (и последующих владельцев) уже давно установили автоматические кукеры для крахмала.

Возвращаюсь к конкретной технологии и возникшей проблеме.

В бумажную массу подавали эмульсию АКД, приготовленную на месте. Расход составлял в пересчете на сухой воск АКД ~ 2,3-2,4 кг/т. Добавляли влагопрочную смолу «Кюмене», с расходом ~ 3-4 кг/т. Катионная смола «Кюмене» изначально разрабатывалась фирмой «Геркулес». Эта смола совместно с клеем АКД и отличается наилучшей способностью фиксировать частицы АКД на волокнах. Катионный крахмал с расходом ~ 6 кг/т завершал триаду массной проклейки, так как обеспечивал не только упрочнение, но и хорошее удержание мелочи, а с ней и большую часть частиц клея АКД в картоне. Именно эта система обеспечивала высокий уровень проклейки в целом и конкретно необходимый уровень показателя «торцевой впитываемости молочной кислоты». Надо сказать, что и катионный, и окисленный крахмалы готовили первоначально в открытых ёмкостях, далее разбавляли до рабочей концентрации, перекачивали в большие расходные емкости и подавали в бумажную массу. Технология отлива на КДМ – отлив на двух плоских сетках. Химикаты подавали в массу каждого слоя картона отдельно. Картон-основа  типа «Пюр-пак» имел массу 340 г/м².

Пуск КДМ и все показатели картона в целом были достигнуты без особых проблем. СЛПК выпускал картон-основу небольшими партиями. Надо сказать, что периодически после выпуска партии картона с нейтральной проклейкой фабрика возвращалась к производству коробочного картона с канифольной проклейкой и глинозёмом. Собственно говоря, в то время в 80-е годы, по такой же схеме работали и фабрики в Швеции. Такая схема работы – 2 недели нейтральной проклейки, 2 недели кислой проклейки – позволяла минимизировать рост бактерий и биообрастание потока. Такое биообрастание довольно быстро происходит в нейтральной среде, а в кислой  значительно меньше.  

Суть проблемы

Сложности на КДМ СЛПК возникли через несколько месяцев или даже через год. У картона стал пропадать ключевой показатель – торцевая впитываемости молочной кислоты. За этим показателем особенно требовательно следили потребители – молочники. Если отвлечься от специфики показателя, суть в том, что степень проклейки картона стала временами сильно ухудшаться. Комбинат не знал, что делать. Сотрудники предприятия консультировались по телефону с финскими специалистами, которые поставляли основные химикаты. Финские специалисты, видимо, тоже разводили руками и советовали проверить, не подается ли в массу глинозём. По указанию министерства от ЦНИИБа и УкрНИИБа срочно направили сотрудников, вопрос с потребителями стоял очень остро. 

Руководство комбината допоздна сидело в цехе, контролируя показатели картона в кризисные моменты. Мы, научные сотрудники, вместе с технологами цеха примерно неделю разбирались с проблемой и далеко не сразу смогли её решить. Проверили не только приготовление и подачу химикатов, но и показатели целлюлозы. Мы заметили, что временами вязкостное число, по сути молекулярная масса целлюлозы, было заметно ниже нормы, вероятно это происходило из-за повышенной отбелки хлором, что в том числе сказывалось и на снижении  другого важного показателя – энергии связи волокон по Скотт-Бонду. Но явных отклонений мы не находили. Только после того, как в третий или пятый раз обошли все стадии приготовления и подачи химикатов, я заметил необычное отклонение, которое в дальнейшем дало ответ на вопрос, почему регулярно снижались показатели проклейки картона. 

Вопрос

Как вы думаете, какие отклонения в части приготовления или подачи химикатов могли периодически и регулярно снижать качество проклейки картона-основы для пакетов типа «Пюр-пак»? 
Над материалом работали
15.05.2026
views 22
Комментарии (0)
Ваш комментарий
help
Напишите комментарий
Чтобы поставить лайк или добавить в избранное, авторизуйтесь
Чтобы поставить лайк, авторизуйтесь
Чтобы создать обсуждение, авторизуйтесь
Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь
Комментарий успешно добавлен
Закрыть
  • Комментарий оскорбителен
  • Распространение неточной информации
  • Другое
Жалоба успешно отправлена
Закрыть
Заполните пожалуйста поле комментария
Закрыть
Ваш комментарий удален
Закрыть
Файл должен быть разрешением до 800x400px.

Закрыть
Файл не поддерживается. Разрешены только PDF, PNG, JPG.

Закрыть
Свои обсуждения лайкать запрещено.

Закрыть
Чтобы разместить объявление, авторизуйтесь

Закрыть
Ваше обьявление успешно обновлено.

Закрыть
Ваше обьявление успешно создано.

Закрыть
Ваше обсуждение успешно создано.

Закрыть
Ваша вакансия успешна создана.

Закрыть
Ваша вакансия успешна опубликована.

Закрыть
Ваше резюме успешно создано.

Закрыть
Ваше резюме успешно обновлено.

Закрыть
Ваше резюме успешно опубликовано.

Закрыть
Ваше обсуждение не полностью заполнено. Отредактируйте обьявление.

Закрыть
Ваша вакансия не полностью заполнена. Отредактируйте обьявление.

Закрыть
Ваше резюме не полностью заполнено. Отредактируйте резюме.

Закрыть
Чтобы создать вакансию, авторизуйтесь
Чтобы создать резюме,
авторизуйтесь